2023年“益企助企”第2期清洁生产审核培训及案例分享
发布时间:2023-06-27

2023益企助企2期清洁生产审核培训及案例分享

 

516日下午,省生态环境厅通过腾讯视频会议的方式举办了2023益企助企 2 期清洁生产审核培训班。本次培训旨在启发企业如何依靠自身、外界力量,挖掘内部清洁生产潜力,抓准审核要点,实施切实有效的改造方案,充分发挥审核效能,助推企业高质量发展。此次培训共有558名生态环境系统清洁生产审核工作负责同志、清洁生产从业人员等参加。

会上,华北水利水电大学李海华教授从明政策、知标准、懂行业三个层面讲授企业和咨询服务机构如何借助清洁生产方法,深挖企业问题根源、精准提出切实可行的清洁生产方案;同时分享了清洁生产审核过程中的常见问题,以案为例,强化警示,助力企业提高审核成效。奇瑞汽车河南有限公司总工程师朱俊龙分享了公司源头替代、过程控制、工艺升级、清洁能源、减污降碳、管理升级 6 个维度推进清洁生产的管理理念,结合已实施的无/低费典型案例,介绍不花钱、能办事;花小钱、办大事新思维在审核工作中的运用效果,进而启发企业转变理念,充分运用清洁生产审核方法,认真落实审核工作,真正在改造过程中实现经济效益和环境效益的统一,助推企业实现节约资源、降低能耗、减污降碳、提质增效的目标。

现将两位讲师在培训中提出的常见问题、建议及典型案例予以分享,供大家对标学习、参考借鉴。

问题及建议

企业问题:主体责任错位、生产数据与实际不符、走形式主义、审核工作置身事外、审核报告未检查、过程资料未留存、持续方案不重视等。

建议:思想上提高认识,提升站位;技术上强化主体责任、推进全员参与;方案上充分研讨、积极筹措,评审上积极配合,加强审核。

咨询服务机构问题:态度方面,培训不到位、照抄企业环评资料、合同签订后不见人来、不熟悉企业现场等;能力方面,审核范围不清晰、行业现状和行业水平不熟悉、生产数据前后矛盾、目标及审核重点设置不合理,方案可行性分析不到位、绩效凝练不全面等。

建议:一是广泛涉猎,深刻认识国家和省相关政策法规;二是认真学习,准确熟知国家和省相关标准规定;三是深入行业,多种途径提出切实可行的方案;四是深耕企业,全方位助力企业提升清洁生产水平。

典型案例

案例一:关于漆渣人工沥水降低处置成本的改善

存在问题:漆渣含水率高,危废产生量大,处理成本较高,人工打捞作业强度大。

改造思路:强化现场管理,由简单式转向精细化管理,通过改善打捞工具,增加滤水篦子、出水口,利用自然重力降低漆渣含水率,减少漆渣产生量。

案例二:关于过滤耗材重复使用的改善

存在问题:为确保涂装车间洁净度,结合不同区域要求安装滤材,每次进行批量更换,滤材消耗量大。

改造思路:借鉴家庭电池重复利用的灵感,区分涂装车间不同区域的过滤精度需求,将过滤精度要求高的区域滤材二次使用至过滤精度要求低的区域,实现滤材的重复利用,节约滤材。

案例三:关于优化擦净方式减少擦净纸消耗的改善

存在问题:涂装车间在对车身进行密封刷涂密封胶时,每次刷胶后需用擦净纸对刮板进行擦拭,增加擦净纸成本及固废产生量。

改造思路:员工配备随身储物盒,刷胶后将多余残胶收集至储物盒中,一方面减少员工拿取擦净纸的频次,减少擦净纸的消耗,降低员工劳动强度,另一方面多余残胶可重复利用,减少固废产生。

案例四:关于降低天然气消耗的改善

存在问题:生产期间需开启两台燃气锅炉,能源消耗量较大,同时厂区废气焚烧炉高温废气余热未利用,造成能源浪费。

改造思路:增加换热装置,利用废气焚烧炉排放的高温废气进行换热,代替一台热水锅炉,减少锅炉热能消耗,节约天然气消耗量。

案例五:循环水再利用改善

存在问题:涂装车间 4 个水洗槽内的槽液每日均需更换,造成水资源浪费。

改造思路:采用循环导流方式对循环水进行二次重复利用。

利用连通原理,增加管道将 4 个水洗槽液连通,实现前处理水洗槽液循环使用,降低用水消耗。

案例六:关于 PVC 降温的节能改善

存在问题:涂装 PVC 密封胶烘干后到面漆工序时仍需二次烘干,造成热能浪费。

改造思路:降低 PVC 密封胶预烘温度,确保 PVC 初步固化,之后利用面漆工序烘干工艺进行二次烘干,使 PVC 完全固化,满足工艺质量要求,节约天然气消耗量。

案例七:涂装工艺改进

存在问题:传统的三喷二烘3C2B)涂装工艺中有中涂漆膜工艺,生产周期约需 8 小时,配套的中涂油漆消耗、烘干能源消耗、打磨人工消耗、废气处理能源消耗均较高,喷涂危废产生量大,占地面积大。

推广技术:采用新型 B1B2 涂装工艺,与传统的 3C2B 工艺相比较,其最大的优势在于减少了中涂、中涂烘干及中涂打磨,极大地缩短了工艺流程,减少工艺时间,降低人工成本,节约能耗,减少VOCs排放。

案例八:电泳烘干炉关机改善

存在问题:电泳烘干炉需炉内车身全部出完后方可关闭设备,关机时间依靠人员经验确定,每次实际关机时间与车身全部出烘干炉时间相差一定时间,造成能源浪费。

推广技术:增加 PLC 程序,利用感应传感器与 PLC 联合,计算最后一台车的出车时间,通过对电泳烘干炉最后一台车身的出车时间的跟踪,实现精准关机,缩短关机时间,节约电能和燃气。


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